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1 離心機(jī)的發(fā)展和用途
離心機(jī)是利用離心機(jī)轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的強(qiáng)大的離心力,分離液體與固體顆粒或液體與液體的混合物中各組分的機(jī)械。工業(yè)離心機(jī)誕生于歐洲,在19世紀(jì)中葉,先后出現(xiàn)了紡織品脫水用的三足式離心機(jī)和制糖廠分離結(jié)晶砂糖用的上懸式離心機(jī),這些最早的離心機(jī)都是間歇操作和人工排渣的。隨著卸渣機(jī)構(gòu)的改進(jìn),20世紀(jì)30年代出現(xiàn)了連續(xù)操作的離心機(jī),間歇操作離心機(jī)也因?qū)崿F(xiàn)了自動(dòng)控制而得到發(fā)展。平板離心機(jī)
目前,離心機(jī)已大量應(yīng)用于冶金、化工、石油、食品、制藥、選礦、煤炭、水處理和船舶等部門。
2 離心機(jī)工作原理
工業(yè)用離心機(jī)按結(jié)構(gòu)和分離要求,可分為過濾離心機(jī)、沉降離心機(jī)和分離機(jī)3類。離心機(jī)有一個(gè)繞本身軸線高速旋轉(zhuǎn)的圓筒,稱為轉(zhuǎn)鼓,通常由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。懸浮液(或乳濁液)加入轉(zhuǎn)鼓后,被迅速帶動(dòng)與轉(zhuǎn)鼓同速旋轉(zhuǎn),在離心力作用下各組分分離,并分別排出。通常,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速越高,分離的效果也越好。
離心分離機(jī)的作用原理有離心過濾和離心沉降兩種。離心過濾是使懸浮液在離心力場(chǎng)下產(chǎn)生的離心壓力,作用在過濾介質(zhì)上,使液體通過過濾介質(zhì)成為濾液,而固體顆粒被截留在過濾介質(zhì)表面,從而實(shí)現(xiàn)液-固分離。目前,我廠磨浸車間所選用的SGZ1000-N三足下部卸料自動(dòng)離心機(jī)就屬于離心過濾機(jī)。
當(dāng)控制系統(tǒng)打開進(jìn)料閥后,被處理的懸浮液從進(jìn)料管到達(dá)全速運(yùn)轉(zhuǎn)的布料盤,并在離心力的作用下均勻的甩到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的過濾介質(zhì)上,此時(shí)的懸浮液處于過濾分離狀態(tài)液相,在離心力的作用下經(jīng)過濾介質(zhì)穿過轉(zhuǎn)鼓上的小孔甩出,由機(jī)殼內(nèi)壁和底盤收集從排液管排出。固相粒子留在過濾介質(zhì)上,經(jīng)過洗滌、脫水后,達(dá)到分離要求時(shí),啟動(dòng)卸料機(jī)構(gòu)從機(jī)體底部的出料口排出。
3 現(xiàn)狀調(diào)查
阜康冶煉廠機(jī)電車間承擔(dān)著全廠銅、鎳兩大生產(chǎn)系統(tǒng)所有設(shè)備的檢修工作。
鎳系統(tǒng)浸出離心機(jī)主要承擔(dān)濃密機(jī)濾液的液固分離工作,其濾液返回鎳系統(tǒng)回收鎳金屬,濾渣作為銅系統(tǒng)原料進(jìn)入下道工序利用。
衡量離心機(jī)工作狀態(tài)的指標(biāo)是主要是銅渣水分及渣含鎳,分別是11%.3.9%
自離心機(jī)投入運(yùn)行以來,一直存在震動(dòng)嚴(yán)重和脫水不完全的問題,致使兩項(xiàng)重要指標(biāo)長(zhǎng)期超標(biāo),直接影響鎳金屬的回收量和銅系統(tǒng)的工藝運(yùn)行,并導(dǎo)致備品備件消耗嚴(yán)重。根據(jù)我廠鎳系統(tǒng)1999年5~7月的生產(chǎn)情況,對(duì)比銅渣含鎳、銅渣水分、材料消耗的調(diào)查見表1。
4 故障分析及解決
4.1 原理分析SGZ1000-N三足下部卸料自動(dòng)離心機(jī)整機(jī)主體主要由卸料機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)體、機(jī)架、制動(dòng)裝置、傳動(dòng)裝置構(gòu)成。其中,可能增加機(jī)體振動(dòng)幅度的因素有:⑴機(jī)架牢固度;⑵各部位裝配精度;⑶機(jī)構(gòu)的適應(yīng)程度。
4.2 故障診斷
機(jī)架牢固度可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況進(jìn)行及時(shí)的加固處理,而各部位的裝配精度則完全取決于職工的技術(shù)素質(zhì),屬于可控因素,那么導(dǎo)致機(jī)體震動(dòng)大和脫水不完全的因素就只有機(jī)構(gòu)的適用性了。通過對(duì)懸浮液粒度、濃度的分析,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)及力學(xué)原理,我們認(rèn)為,造成離心機(jī)脫水效能不佳和劇烈振動(dòng)的原因主要有:
⑴我廠選用的SGZ1000-N三足下部卸料自動(dòng)離心機(jī)適用于懸浮液比重較輕的液固分離工作,如制糖及制藥行業(yè)等;而目前根據(jù)我廠的生產(chǎn)工藝,濃密機(jī)底流液粒度僅有325目,濃度卻高達(dá)40%~50%。在固液分離過程中,堵塞過濾介質(zhì),致使脫水不完全。
⑵原機(jī)的布料機(jī)構(gòu)受底流液特性制約,在機(jī)體運(yùn)行過程中,沒有按照設(shè)計(jì)預(yù)想“在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁形成均勻的料層”,而是形成了偏向中部的料層堆積現(xiàn)象,
4.3 制定對(duì)策
針對(duì)上述原因,結(jié)合底流液特性、過濾介質(zhì)性能及力學(xué)原理,我們采取了相應(yīng)對(duì)策:
改變機(jī)體運(yùn)行過程中固相粒子在轉(zhuǎn)鼓上的分布模式:將離心機(jī)轉(zhuǎn)欄上沿切除60犿犿,減少一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部存礦量總量;同時(shí),對(duì)盤式布料機(jī)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn):去除原有的布料盤,代之以扁嘴式布料器,并加長(zhǎng)了進(jìn)料管。改造后的機(jī)構(gòu)更適用于生產(chǎn)工藝需求,在離心力的作用下,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁物料分布將呈坡勢(shì)向上,未能脫離的溶液向上爬升,并自上部排出。
5 效 果
5.1 效果對(duì)比
此次改造自1999年5月開始,到2000年初基本完成,投入運(yùn)行后,取得了顯著的效果。兩年同期指標(biāo)對(duì)比數(shù)據(jù)如表2、表3。
5.2 經(jīng)濟(jì)效益
⑴布料裝置和轉(zhuǎn)鼓的改造不僅解決了機(jī)體運(yùn)行過程中的振動(dòng)問題,也解決了料液脫水不完全的難題,離心機(jī)兩項(xiàng)控制指標(biāo)均達(dá)到了工藝要求。
⑵改造后,機(jī)體振動(dòng)減輕,很大程度上延長(zhǎng)了備品備件的使用壽命,降低了維修成本。⑶提高了原料中金屬的回收率,增加了產(chǎn)品產(chǎn)量和生產(chǎn)總值。
6 結(jié)束語
對(duì)SGZ1000-N三足下部卸料自動(dòng)離心機(jī)的轉(zhuǎn)鼓、布料機(jī)構(gòu)的改進(jìn)工作于2000年初既全面完成。7年來,我廠規(guī)模不斷擴(kuò)展,對(duì)工藝要求日趨嚴(yán)格,離心機(jī)各項(xiàng)指標(biāo)始終能夠很好的滿足工藝要求。實(shí)踐證明,我們的改進(jìn)方案是非常成功的。
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